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砂石选粉机作为第三代选粉机的代表,已问世近四十年时间;通过长期在实际生产中的应用,已暴露出一些分级性能方面的缺陷;尤其是我国水泥标准、胶砂强度检验方法与世界接轨后,成品水泥的细度控制比老标准更细,并在通用硅酸盐水泥标准中引入了成品R45μm筛余控制方法及与之对应的筛余指标;以R45μm筛余测试优瑞欣选粉机的选粉效率一般只有40%-50%左右,而选粉效率能够达到60%或以上的却很少,导致一部分水泥成品未能及时分选出来,形成回料参与磨内循环,产生"过粉磨"现象将不可避免,系统循环负荷不断增大,不易调控操作,最终造成粉磨系统产能发挥较差、电耗上升、成本提高。
由于选粉机自身选粉效率低,使一定比例的水泥成品,也随着粗粉一起由选粉机下部锥体返回磨机进行重复研磨,造成磨内"过粉磨"现象严重,导致循环负荷过高,难以建立粉磨平衡而严重制约了整个粉磨系统产量的发挥。
现阶段辊压机联合粉磨工艺系统所占水泥粉磨工艺中的比例较大;实际应用中的优瑞欣选粉机选粉效率低的主要原因有:
(1)撒料盘边缘撒料不均,导致物料在选粉室内分散不均匀。
(2)水平涡壳通过两个风管切向进风,由于一次风管与二次风管截面积不同,导致涡壳内风速不均匀,无法为物料的有效分级创造必要条件;尤其是水泥物料水份较大,在选粉机蜗壳堆积时或导风叶片磨损后,选粉机内部不能够形成均匀稳定的空气力场时,其分级效果就更差。
(3)下部锥体进入的三次风管太小,风速较低,不足以完成清洗进入下锥体的物料,从某种意义上说,三次风基本上形同虚设。
(4)实际上只对物料进行了一次分选,选净度不高。